(防止电力生产事故的二十五项重点要求)案例警示教材(彩图本)
(防止电力生产事故的二十五项重点要求)案例警示教材(彩图本)作者:国家能源局电力安全监管司 中国电机工程 开 本:其他 书号ISBN:9787519820831 定价:128.0 出版时间:2018-07-01 出版社:中国电力出版社 |
(防止电力生产事故的二十五项重点要求)案例警示教材(彩图本) 本书特色
为了配合电力企业各单位在规划设计、安装调试、运行维护、检修改造、科研试验等阶段认真贯彻国家能源局新颁《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的精神,便于读者形象深刻的理解,特策划《〈防止电力生产事故的二十五项重点要求〉案例警示教材》一书。 本书作为国家能源局颁布的《 防止电力生产事故的二十五项重点要求》配套教材之一,与《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》《〈防止电力生产事故的二十五项重点要求〉培训教材》配套。本书采用典型事故案例,配上形象生动的漫画,对条文进行形象的解释和说明,图文并茂,内容详实,突出重点要求,针对性强。
(防止电力生产事故的二十五项重点要求)案例警示教材(彩图本) 内容简介
为了配合电力企业各单位在规划设计、安装调试、运行维护、检修改造、科研试验等阶段认真贯彻国家能源局新颁《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的精神,便于读者形象深刻的理解,特策划《〈防止电力生产事故的二十五项重点要求〉案例警示教材》一书。本书作为国家能源局颁布的《 防止电力生产事故的二十五项重点要求》配套教材之一,与《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》《〈防止电力生产事故的二十五项重点要求〉培训教材》配套。本书采用典型事故案例,配上形象生动的漫画,对条文进行形象的解释和说明,图文并茂,内容详实,突出重点要求,针对性强。
(防止电力生产事故的二十五项重点要求)案例警示教材(彩图本) 目录
1 防止人身伤亡事故1【案例1-1】 高处不系安全带 失稳坠落把命丧1【案例1-2】 图省事探身作业 失平衡跌落摔伤2【案例1-3】 孔洞盖板未盖实 人员踩踏坠落亡3【案例1-4】 吊孔打开无围栏 人员踏入险丧命4【案例1-5】 梯子支放未扶稳 上梯人员摔重伤5【案例1-6】 颠倒工序拆模板 模板倒蹋人伤亡6【案例1-7】 钢板腐蚀不知险 不走架板把命搭6【案例1-8】 高处作业突刮风 失稳坠落三人亡8【案例1-9】 起吊孔未装围栏 不慎坠落酿惨剧9【案例1-10】 非电工验电不当 手灼伤后悔不及9 【案例1-11】 无证作业不知险 擅动设备触电亡10 【案例1-12】 电缆带电用锯割 防护用品保平安11 【案例1-13】 带电距离不注意 手电误碰带电体12 【案例1-14】 未验电误合地刀 酿短路电弧烧伤13 【案例1-15】 无票作业擅摘牌 误入间隔丢性命14 【案例1-16】 冒牌电工接临电 短路造成手灼伤15 【案例1-17】 检修未拆短路线 盲目操作人伤亡16 【案例1-18】 勘查作业擅作主 误碰开关致触电16 【案例1-19】 磨焊口空间狭窄 角磨机碰伤嘴唇17 【案例1-20】 图省事抛掷皮带 无监护砸死路人18 【案例1-21】 交叉作业无防护 割件掉落砸伤人19 【案例1-22】 传递架杆突掉落 下方人员被砸伤20 【案例1-23】 移动工具未停电 误碰开关手绞伤21 【案例1-24】 两设备共用电源 误启动双手挤伤22 【案例1-25】 探身巡检人被卡 肢体卷入皮带内23 【案例1-26】 皮带站人查缺陷 无铃启机挤死人24 【案例1-27】 皮带站人测槽架 设备突启致人亡25 【案例1-28】 设备运行擅开门 伸手清物臂绞伤25 【案例1-29】 转岗人员未培训 擅自操作臂绞断26 【案例1-30】 捞渣机旁无护栏 掉焦溅水烫伤人27 【案例1-31】 除焦作业不停炉 突落烟灰烫五人28 【案例1-32】 合闸未拆接地线 机组停运人灼烫29 【案例1-33】 带电移动配电箱 违章作业惹祸端29 【案例1-34】 高压操作当儿戏 电弧灼伤又高坠30 【案例1-35】 无证作业缺经验 阀门窜动挤断指31 【案例1-36】 吊装作业俩指挥 他人受伤自后悔32 【案例1-37】 起重工具不检查 按钮失灵砸伤人33 【案例1-38】 槽钢不牢做吊点 钢脱落物腰击伤34 【案例1-39】 吊物捆绑不牢固 焊条散落人被砸35 【案例1-40】 吊装现场无防护 绳断物落砸行人35 【案例1-41】 起吊现场无照明 吊篮脱落砸伤人36 【案例1-42】 起吊作业刮大风 侧板倾倒人坠亡37 【案例1-43】 野蛮起吊作业乱 坠物砸死行人惨37 【案例1-44】 吊装作业无安措 慌乱指挥设备损38 【案例1-45】 阀门腐蚀关不住 浆液喷出系统停39 【案例1-46】 车厢有人不确认 装载石膏活埋人39 【案例1-47】 一氧化碳突泄漏 烟气熏呛人中毒40 【案例1-48】 清灰作业突塌方 人员被埋悔不及41 【案例1-49】 劣质阀门有隐患 氨漏中毒酿惨案41 【案例1-50】 选用阀门不标准 液氨存储出事故42 【案例1-51】 烈日晒爆液氨瓶 氨气扩散毒多人42 【案例1-52】 软管卸氨易破裂 氨漏中毒人伤亡43 【案例1-53】 切割氨管引爆炸 氨气扩散毒多人44 【案例1-54】 设备失修腐蚀重 氨漏中毒多伤亡44 【案例1-55】 槽车卸氨无监护 溜车管断中毒亡45 【案例1-56】 液氨卸车乱移动 液氨泄漏人中毒45 【案例1-57】 防毒面具已损坏 穿戴作业险丧命46 【案例1-58】 违章踩管不知险 管断氨漏悔不及46 【案例1-59】 自改车辆运液氨 罐炸氨漏酿惨案47 【案例1-60】 电气短路致火灾 氨管爆炸事故连47 【案例1-61】 阀门不严进毒气 盲目施救多人亡48 【案例1-62】 检测失职毒他人 盲目施救毒多人49 【案例1-63】 未测气体急清仓 盲救他人自己亡50 【案例1-64】 实验室内无药箱 酸溅脸上灼伤疤51 【案例1-65】 饮料带进实验室 误喝试剂险丧命52 【案例1-66】 防范毒气意识差 盲目救援伤亡大52 【案例1-67】 检测失职本不该 违章进罐两人亡52 【案例1-68】 超员车门未关好 转弯门开人摔伤53 【案例1-69】 占道超速急行驶 刹车失灵车相撞54 【案例1-70】 人货混装又超速 甩出车外把命丧55 2 防止火灾事故56【案例2-1】 消防设施有隐患 电缆短路致火灾56 【案例2-2】 消防水管被关闭 输煤栈道火势扩57 【案例2-3】 动火作业未办票 火灾导致人伤亡58 【案例2-4】 电缆设计防火灾 高压低压均分开58 【案例2-5】 电缆敷设层次清 电压等级颜色分59 【案例2-6】 油系统泄漏着火 电缆助燃烧屋架60 【案例2-7】 阻燃措施不到位 火灾导致机组停60 【案例2-8】 防火封堵当盾牌 力保设备不受害61 【案例2-9】 电缆隧道没封堵 控制设备全烧毁61 【案例2-10】 电缆接头突爆炸 循环水泵连跳闸62 【案例2-11】 绝缘老化被击穿 电缆维护莫怠慢62 【案例2-12】 高位油箱突起水 引燃电缆事故大63 【案例2-13】 管道漏油致火灾 过火严重损失大63 【案例2-14】 密封接头突爆破 引燃电缆火势大64 【案例2-15】 机组大修装错垫 氢气着火悔不该64 【案例2-16】 管道腐蚀油泄漏 混合油气被引爆65 【案例2-17】 重油管道防爆燃 焊接之前先冲洗65 【案例2-18】 粉尘飞入油碟内 回油外溢大火起65 【案例2-19】 对口法兰没拧紧 橡胶老化垫失灵66 【案例2-20】 油箱油位急下降 轴承甩油机组停66 【案例2-21】 油罐接地不可靠 雷击火灾损失大66 【案例2-22】 违章动火不检测 油气闪爆两人亡67 【案例2-23】 胶管老化火灾起 发现及时没蔓延67 【案例2-24】 长期投运风管穿 搭建缺陷积粉燃67 【案例2-25】 上煤方式擅变更 一次风管终烧损68 【案例2-26】 监视操作不及时 制粉系统火灾起68 【案例2-27】 氢气管道清积水 气体泄漏致爆炸68 【案例2-28】 操作人员开气瓶 氢气喷出爆炸生68 【案例2-29】 氢冷电机做检修 隔绝措施隐患留69 【案例2-30】 氢气钢瓶保安全 千万注意别倒瓶69 【案例2-31】 氢气站来讲安全 厂房内部莫设罐69 【案例2-32】 氢气系统动明火 管理制度不严格69 【案例2-33】 违章排污致爆炸 联动试验要定期70 【案例2-34】 氢压下降未重视 轴承损伤后悔迟70 【案例2-35】 合成车间管道破 氢气爆炸损失大71 【案例2-36】 隔离措施不彻底 台扇通风酿惨剧72 【案例2-37】 巡视检查不执行 积粉未清引自燃72 【案例2-38】 上煤过程人离岗 煤中夹火皮带烧73 【案例2-39】 定期清扫不认真 皮带烧坏损失大73 【案例2-40】 气体置换忘关阀 引发爆炸死伤仨75 【案例2-41】 管材焊缝有缺陷 三次爆炸前后连76 【案例2-42】 违章触电成焦炭 仓皇逃生掉下亡77 【案例2-43】 雷击起火风机损 防雷设施定期测78 【案例2-44】 电缆短路引火灾 风电机组被烧毁78 【案例2-45】 刹车系统出异常 摩擦起火机仓烧79 3 防止电气误操作事故81【案例3-1】 无票作业短回路 试合开关出事故81 【案例3-2】 擅改操作解闭锁 误入间隔拉错闸82 【案例3-3】 工作范围擅扩大 监护人员不到位82 【案例3-4】 防误装置已失灵 带着地刀合开关83 【案例3-5】 擅自解锁误操作 带着地线合刀闸83 【案例3-6】 串接重动继电器 带电合接地开关84 【案例3-7】 防误闭锁未投入 带着地刀合开关85 【案例3-8】 临时围栏未装设 没有看护羊触电86 【案例3-9】 未经培训失监护 清扫开关误触电86 4 防止系统稳定破坏事故87【案例4-1】 低频振荡频发生 电网安全受威胁87 【案例4-2】 继电保护误动作 潮流转移电网垮88 【案例4-3】 偶然事件相叠加 *终造成大事故90 【案例4-4】 局部故障导火线 酿成美加大停电90 【案例4-5】 安全防线作用大 预警能力要提高91 【案例4-6】 负荷增长超预期 电压崩溃大停电93 5 防止机网协调及风电大面积脱网事故94【案例5-1】 有功功率出异常 出厂设置有错误94 【案例5-2】 励磁系统能力强 支撑电网作用大96 【案例5-3】 串联补偿电容器 谐振风险要关注96 【案例5-4】 参数实测与建模 事故分析帮助大97 【案例5-5】 机网保护须配合 系统安全有保障99 【案例5-6】 失磁保护拒动作 枢纽电站电压落99 【案例5-7】 调门特性值叠加 有功瞬间变化大100 【案例5-8】 辅机抗扰能力差 机组安全隐患多101 【案例5-9】 电压穿越不具备 风机脱网事故大102 6 防止锅炉事故104【案例6-1】 预热器设计缺陷 热元件局部着火104 【案例6-2】 蓄热元件积残油 空气预热器着火105 【案例6-3】 微油点火能量小 煤粉积聚致着火105 【案例6-4】 投煤条件不符合 尾部烟道积煤粉107 【案例6-5】 尾部烟道再燃烧 空气预热器烧损108 【案例6-6】 调整燃烧不及时 锅炉灭火事故生110 【案例6-7】 入炉燃料差异大 多次灭火事故发111 【案例6-8】 节能改造留隐患 煤粉聚积致爆燃112 【案例6-9】 锅炉煤种不匹配 结渣问题挺严重113 【案例6-10】 保护逻辑不合理 锅炉内爆出问题114 【案例6-11】 违章指挥强送粉 煤粉仓内引爆炸115 【案例6-12】 制粉系统不匹配 煤粉爆炸难消除116 【案例6-13】 防爆通道不合理 引燃电缆出险情116 【案例6-14】 制粉系统接连爆 烧坏电缆急停炉117 【案例6-15】 石子煤斗未清理 自燃现象恐发生118 【案例6-16】 锅炉满水和缺水 恶性事故损失大119 【案例6-17】 低温蒸汽进汽机 轴系断裂事故发120 【案例6-18】 取样测量有误差 水位保护为虚设121 【案例6-19】 模块设计有缺陷 机组跳闸事故现121 【案例6-20】 水位指示有偏差 安装现场找病因122 【案例6-21】 热控监督不马虎 水位保护隐患除122 【案例6-22】 仪表管路未防冻 测量错误致非停123 【案例6-23】 取样管路突结冰 错误显示水位低123 【案例6-24】 汽包水位偏差大 水位保护动作多124 【案例6-25】 热态整定未进行 汽包满水险情生125 【案例6-26】 信号强制漏洞大 影响功能真可怕125 【案例6-27】 信号通道不独立 交叉影响要跳机126 【案例6-28】 强制差压变送器 违规操作埋隐患126 【案例6-29】 流量保护三取二 取样信号有要求127 【案例6-30】 严密监视过热点 严防燃水比失调127 【案例6-31】 高加系统不可靠 给水中断机组跳127 【案例6-32】 调节功能不健康 运行调整来不及128 【案例6-33】 给水参数整定差 汽包水位高跳机128 【案例6-34】 水冷壁管存异物 管壁超温难避免129 【案例6-35】 缺水超温致爆管 问题出在水位计130 【案例6-36】 锅炉安全阀拒动 超温超压事严重130 【案例6-37】 水质恶化不重视 腐蚀结垢爆管多132 【案例6-38】 金属检验不到位 联络管爆事故大134 【案例6-39】 多次超温致管薄 管道爆破人死伤134 【案例6-40】 过热器频频爆管 检查管内现堵头135 【案例6-41】 没有清理氧化皮 机组启动即爆管136 【案例6-42】 管材等级不够高 大量生成氧化皮137 7 防止压力容器等承压设备爆破事故139【案例7-1】 筒体减薄因冲刷 避免爆破常检查140 【案例7-2】 氢罐封头现鼓包 及时更换预防早140 【案例7-3】 支架失效管座裂 全面检查事故灭141 【案例7-4】 筒体减薄钢板补 应力过大得更换142 8 防止汽轮机、燃气轮机事故143【案例8-1】 拒动缺陷未消除 强行启机出事故143 【案例8-2】 失去监视再启动 轴系断裂事故大143 【案例8-3】 调速汽门有卡涩 严重超速机组损143 【案例8-4】 冒险带负荷解列 造成汽轮机超速144 【案例8-5】 低压旁路未开启 机组超速出险情144 【案例8-6】 旁路系统未开启 轴系断裂大事故145 【案例8-7】 旁路失电不能关 控制电源有缺陷145 【案例8-8】 旁路使用不合理 转子造成大弯曲146 【案例8-9】 位移保护乱解除 强行启动设备损146 【案例8-10】 逆止门未能关闭 抽汽倒流致超速147 【案例8-11】 逆止门出现故障 热网蒸汽反向流147 【案例8-12】 控制信号接线反 导致烧损推力瓦148 【案例8-13】 齿型联轴器失效 致机组轴系断裂148 【案例8-14】 调节系统大改造 确保安全是前提149 【案例8-15】 结构设计有问题 轴系发生大振动149 【案例8-16】 超速试验违规做 转子振动致停机150 【案例8-17】 铆钉头变形松脱 叶片甩出致事故150 【案例8-18】 复环缺陷未处理 叶片断裂出事故151 【案例8-19】 隔板装反浑不知 终于引发大事故151 【案例8-20】 **级隔板故障 汽轮机严重损坏152 【案例8-21】 机组非同期并网 对轮螺栓全剪断152 【案例8-22】 高压内缸温差大 转子弯曲事故发153 【案例8-23】 管道暖管不充分 振动增大急停机154 【案例8-24】 振动原因未探明 盲目启动转子弯154 【案例8-25】 停机盘车投不上 闷缸措施要果断155 【案例8-26】 电动盘车投不上 吊车强盘钢绳断155 【案例8-27】 闷缸措施很及时 转子弯曲未发生156 【案例8-28】 轴封供汽门不严 转子永久性弯曲156 【案例8-29】 上下缸温差过大 发生永久性弯曲157 【案例8-30】 防止汽轮机进水 避免永久性弯曲157 【案例8-31】 电子水位计失灵 转子永久性弯曲158 【案例8-32】 蒸汽凝结致满水 采取措施很及时158 【案例8-33】 低温蒸汽进汽缸 高压转子永弯曲159 【案例8-34】 冲车过程振动大 发生碰磨致弯曲160 【案例8-35】 主蒸汽温度骤降 造成永久性弯曲160 【案例8-36】 电子水位计失灵 玻璃管锈渍不清161 【案例8-37】 放水手动门被关 紧急打闸很及时162 【案例8-38】 汽轮机打闸降速 出意外断油烧瓦162 【案例8-39】 报警信号误判断 断油烧瓦全都傻163 【案例8-40】 阀碟脱落堵通道 机组断油轴瓦烧164 【案例8-41】 油质太脏强启动 轴承损伤因焊渣164 【案例8-42】 油泵联锁要注意 手动启动来不及164 【案例8-43】 设计变更要谨慎 油泵联锁必须准165 【案例8-44】 保护定值不合理 断油烧瓦轴系损166 【案例8-45】 供电方式不合理 油泵该启不能启166 【案例8-46】 油泵电源不可靠 轴承烧损事故生167 【案例8-47】 技术改造留隐患 质量控制没把关167 【案例8-48】 油位已低不跳机 机组断油致烧瓦168 【案例8-49】 油箱油位无保护 延误停机扩事故169 【案例8-50】 试运期间油压低 松开螺栓致油喷169 【案例8-51】 处理漏油不停机 大量跑油轴瓦泣170 【案例8-52】 油泵联锁要可靠 机组跳闸离不了171 【案_例8-53】 热偶保护突动作 断油烧瓦事故发171 【案例8-54】 机组正常停机前 启动试验很必要172 【案例8-55】 运行人员误操作 无票作业没监护172 【案例8-56】 发现轴瓦有异常 确认未损再启动172 【案例8-57】 热工人员蛮违章 保护开关忘合上173 【案例8-58】 油泵联锁随意退 导致事故特后悔173 【案例8-59】 燃烧室内出状况 隔热瓦片突脱落175 【案例8-60】 燃气返至密闭间 未设监测出祸端178 9 防止分散控制系统控制、保护失灵事故179【案例9-1】 系统配置不完善 频繁故障与死机179 【案例9-2】 负荷裕度不严控 升级改造问题多180 【案例9-3】 技术规范不到位 更换硬件没省钱180 【案例9-4】 主备时钟不同步 导致控制器脱网181 【案例9-5】 主备切换不成功 水位保护突失灵181 【案例9-6】 核心节点不冗余 丧失监控强停机182 【案例9-7】 降低硬件图省钱 配置不当惹祸端183 【案例9-8】 测点配置不独立 同时动作直跳机183 【案例9-9】 重要设备宜单控 公用系统恐不行183 【案例9-10】 操作员站失供电 两路电源保安全184 【案例9-11】 单点接地不保证 遭遇雷击出问题184 【案例9-12】 电源故障机失控 紧急按钮除险情185 【案例9-13】 通信工具有干扰 控制系统出异常185 【案例9-14】 隔离措施应可靠 交叉操作要防止185 【案例9-15】 后备手操需配备 关键时刻保平安188 【案例9-16】 通信连接无防护 病毒由此乘虚入189 【案例9-17】 在线下装要谨慎 操作不当引跳闸189 【案例9-18】 三断保护应具有 机械闭锁才可靠191 【案例9-19】 测点取样不独立 同时动作误跳机191 【案例9-20】 灭火保护强行退 管内积粉引爆燃192 【案例9-21】 信号触点误接反 机组非停损失大193 【案例9-22】 导叶剪断销剪断 撞烂减压排水管193 【案例9-23】 测温电缆从根断 轴承瓦温起跳变195 10 防止发电机损坏事故196【案例10-1】 定子线棒绝缘损 氢气泄漏致停机196 【案例10-2】 端部固定有缺陷 相间短路相继发197 【案例10-3】 绕组端部振动大 导线断裂引跳闸197 【案例10-4】 绕组线棒全更换 在线监测得加装198 【案例10-5】 端部结构有松动 模态试验很必要199 【案例10-6】 定子绕组温度高 线棒绝缘被击穿199 【案例10-7】 应力腐蚀莫轻视 更换护环保安全200 【案例10-8】 机内氢气湿度大 转子护环出裂纹201 【案例10-9】 漏氢监测急报警 停机及时未短路202 【案例10-10】 绝缘老化存隐患 在线监测起作用202 【案例10-11】 定子起晕电压低 端部绝缘被烧损203 【案例10-12】 皮塞遗留三通内 水路堵塞引停机204 【案例10-13】 水质长期不合格 腐蚀产物堵水路204 【案例10-14】 水质不良引腐蚀 堵塞水路有温差205 【案例10-15】 供水参数有异常 检查发现有堵塞206 【案例10-16】 温差超标未重视 水路堵塞终接地207 【案例10-17】 制造过程有虚焊 运行期间酿匝短207 【案例10-18】 匝间短路勿小觑 烧伤护环损大轴208 【案例10-19】 胶皮垫老化漏油 发电机漏氢着火208 【案例10-20】 封闭母线进氢气 意外爆炸要牢记209 【案例10-21】 氢冷发电机运检 氢气爆炸人伤亡209 【案例10-22】 过热报警被忽视 绝缘受损事故生210 【案例10-23】 纸团堵住引风口 线棒出风温差大210 【案例10-24】 开关误动非同期 全厂停电设备损211 【案例10-25】 定子铁芯仔细查 发现异常早处理212 【案例10-26】 制造质量有问题 返厂大修换叠片212 11 防止发电机励磁系统事故215【案例11-1】 火花放电煤粉燃 性能测试设备烧215 【案例11-2】 励磁变过热烧毁 检修期间遇困难216 【案例11-3】 断线保护有缺陷 软件判断出错误216 【案例11-4】 电压回路虽独立 判断时间误设置217 【案例11-5】 励磁系统误强励 机端出现过电压218 【案例11-6】 工作频率不一致 熔断器多次熔断218 【案例11-7】 整定设计不匹配 电网要求不满足218 【案例11-8】 温度估算有偏差 温升过高致跳闸219 【案例11-9】 运行人员误判断 转子过热被烧毁219 【案例11-10】 未采用屏蔽电缆 运行中反复跳机220 【案例11-11】 电源模块定期查 严格执行保安全220 【案例11-12】 母线附近浓烟滚 连接导线绝缘焦220 【案例11-13】 电感分布不均匀 接地开关被烧红220 【案例11-14】 普通电缆送信号 电磁干扰致误动221 【案例11-15】 绝缘性能不合格 故障录波器烧毁221 【案例11-16】 屏蔽电缆被错用 感应电压致误动221 【案例11-17】 专用电缆普通代 试运过程出误报222 【案例11-18】 程序升级未备份 投产时间被延误222 【案例11-19】 程序写入不对应 励磁系统误强励222 【案例11-20】 参数设置不合理 多方协作才解决222 【案例11-21】 动态性能不满足 电网稳定留隐患223 【案例11-22】 配合关系未协调 机组失磁保护跳223 【案例11-23】 保护定值不合理 修正之后方解决223 【案例11-24】 励磁设备有缺陷 过励磁保护跳闸224 【案例11-25】 基准值整定有误 失磁保护反复跳224 【案例11-26】 保护环节已动作 试验人员未发现224 【案例11-27】 励磁参数不合适 机端电压不稳定225 【案例11-28】 限制特性不满足 安全运行留隐患225 【案例11-29】 安全监督查保护 机组运行保安全225 【案例11-30】 运行机组数量多 调差系数差别大226 【案例11-31】 无功环流常发生 母线电压难控制226 【案例11-32】 自动通道不正常 手动通道独支撑226 【案例11-33】 未按规程来调节 机端电压大波动226 【案例11-34】 擅改励磁变变比 造成发电机跳闸227 【案例11-35】 结构特点不了解 改变参数致振荡227 【案例11-36】 恒压运行未采用 低频振荡幅度大227 【案例11-37】 母线电压大振荡 控制模式不协调228 12 防止大型变压器损坏和互感器事故229【案例12-1】 电缆中间头放电 变压器绕组烧损229 【案例12-2】 调压绕组被击穿 交货延误九个月230 【案例12-3】 局部放电不合格 订货迟迟不出厂230 【案例12-4】 极化指数不合格 干燥工艺来处理231 【案例12-5】 储油柜胶囊破损 绕组贯穿性短路231 【案例12-6】 铁路运输急刹车 屏蔽板松动位移232 【案例12-7】 变形试验来测试 线圈变形状况知232 【案例12-8】 试验前后值测定 按照规程来对比232 【案例12-9】 空载损耗值偏大 按照协议来处理233 【案例12-10】 变压器油因受潮 介质损耗值增大234 【案例12-11】 瓦斯保护频动作 油泵窥视孔渗漏234 【案例12-12】 引线耳接触不良 在线监测发报警235 【案例12-13】 啮合不良致错位 调压开关致爆炸236 【案例12-14】 油位变化出异常 套管底部法兰裂237 【案例12-15】 高压引线放置错 变压器组全烧损238 【案例12-16】 测试方法有错误 线圈底部突冒火239 【案例12-17】 氯化锌避雷器坏 二次侧电压值无240 【案例12-18】 二次端子引线断 零序保护突动作240 【案例12-19】 精度试验不合格 未按铭牌来装配241 【案例12-20】 局部过热负荷重 绝缘介质速劣化241 【案例12-21】 油净化工艺缺陷 油纸间局部放电242 【案例12-22】 一次连接有缺陷 头部温度高十度242 【案例12-23】 吊装时发生破损 运行中引发放电243 【案例12-24】 连接筒强度不够 互感器绝缘击穿244 【案例12-25】 气体微水来测试 静置一天再进行245 13 防止犌犐犛、开关设备事故246【案例13-1】 气室划分要注意 避免相互有影响246 【案例13-2】 绝缘拉杆有断裂 触点位置出错误247 【案例13-3】 内部绝缘出故障 都是飞虫惹祸端247 【案例13-4】 防尘措施未采取 内部黄沙不老少248 【案例13-5】 真空泵油进设备 气室内部出闪络248 【案例13-6】 导体安装不到位 发热造成绝缘穿249 【案例13-7】 伸缩节处有导体 插接不良致发热249 【案例13-8】 合闸电阻有损坏 断口击穿瓷套爆250 【案例13-9】 合闸电阻没压紧 整体阻值有增加251 【案例13-10】 真空处理未进行 检测发现纯度低252 【案例13-11】 北侧机构为分位 断口却处于合位252 【案例13-12】 管路阀体有结冰 停电操作致拒动253 【案例13-13】 液压机构油乳化 分闸之后自合闸254 【案例13-14】 气温变普降春雪 断路器发生雪闪254 【案例13-15】 机械闭锁强度弱 误按合闸接触器255 【案例13-16】 合闸后未到死点 自行脱落致分闸256 【案例13-17】 开关柜三相短路 气体冲开前柜门256 【案例13-18】 隔离手车未隔离 误触母线避雷器257 【案例13-19】 释放通道未设置 电弧冲开前柜门258 14 防止接地网和过电压事故259【案例14-1】 接地引下线烧断 变压器失地损坏259 【案例14-2】 接地线未连地网 主变主控均烧毁260 【案例14-3】 连续落雷损开关 全站停电敲警钟261 【案例14-4】 防雷配置差异化 同塔双回防同跳262 【案例14-5】 法兰胶装有错误 内部受潮致放电262 【案例14-6】 钢管式涡激振动 避雷针整体倾倒262 【案例14-7】 间隙定值可延时 避免误跳变压器263 【案例14-8】 容性电流超标准 弧光接地烧开关264 【案例14-9】 泄漏电流需监测 受潮劣化早发现265 15 防止输电线路事故267【案例15-1】 四回线路均故障 电厂电量送不出267 【案例15-2】 气候条件很特殊 线路设计要优化267 【案例15-3】 地质条件有沉降 线路设计应预防268 【案例15-4】 边坡垮塌土质松 铁塔基础受威胁269 【案例15-5】 分期改造未规划 线夹被盗塔倒塌270 【案例15-6】 隐蔽工程莫含糊 质量验收再掩埋270 【案例15-7】 在线监测要加强 推广直升机航巡270 【案例15-8】 线路区段风振重 预绞金具可采用271 【案例15-9】 交变应力长承受 绝缘子疲劳断裂271 【案例15-10】 载荷弯曲和交变 金具断裂全怪它272 【案例15-11】 端部密封被破坏 复合绝缘子脆断274 【案例15-12】 均压环粗心反装 绝缘子芯棒脆断274 【案例15-13】 红外测温来监测 危急缺陷快处理274 【案例15-14】 锁紧销受压变形 已失去限位功能275 【案例15-15】 球头挂环出断裂 金具倒挂绝缘子275 【案例15-16】 极端冰灾史罕见 倒塔断线电网损276 【案例15-17】 线路覆冰和舞动 防治措施不尽同277 【案例15-18】 线路覆冰致跳闸 改造措施很精准277 【案例15-19】 气温骤降线覆冰 脱冰引发相短路278 【案例15-20】 线路跳闸因山火 运维单位多防范279 16 防止污闪事故280【案例16-1】 绝缘子表面积污 俩设备污闪掉闸280 【案例16-2】 大量上马水泥厂 污秽等级大幅升281 【案例16-3】 防污漏洞或死角 导致污闪要严防281 17 防止电力电缆损坏事故283【案例17-1】 热力管线突泄漏 电缆隧道热水入283 【案例17-2】 交叉距离不满足 电缆沟内温度高283 【案例17-3】 制造质量有问题 整批电缆全退货284 【案例17-4】 附件质量出问题 接头连续被击穿284 【案例17-5】 接头安装不合格 电缆隧道突起火285 【案例17-6】 核心元件有缺陷 组合电器终端爆285 【案例17-7】 电缆质量严检测 坚决把住入口关285 【案例17-8】 运输过程盘平放 电缆挤压致变形285 【案例17-9】 局部绝缘遭挤压 电缆绝缘被击穿286 【案例17-10】 施工现场未防护 绝缘构件被污染286 【案例17-11】 接地系统施工错 金属连板接线反286 【案例17-12】 接地电流有异常 导体之间有导通287 【案例17-13】 线芯护套被接反 金属护套环流大287 【案例17-14】 局部发热不均匀 套管底部有沉淀288 【案例17-15】 建筑单位蛮施工 两路电缆被破坏288 【案例17-16】 图纸指示有错误 检修方案被迫改288 【案例17-17】 安防措施完善后 盗窃事件被遏制289 【案例17-18】 管线调查未进行 电缆路径乱打桩289 【案例17-19】 隧道施工忙打井 两相电缆被破坏289 【案例17-20】 人员撤离钢钎坠 电缆绝缘被扎伤289 【案例17-21】 隧道塌方水泄漏 多路电缆被砸伤290 【案例17-22】 地铁施工出塌方 电缆线路基础陷290 【案例17-23】 退运电缆就地剥 火灾隐患留下来290 【案例17-24】 电缆固定不合理 挤压角钢受损伤290 【案例17-25】 电缆接头施工误 交叉互联线短路291 【案例17-26】 接头铜壳内短路 交叉互联致混乱291 【案例17-27】 接地电流有异常 停电处理查原因291 【案例17-28】 南方白蚁高发区 蛀蚀问题要注意291 【案例17-29】 连接点温度异常 接地系统连线误292 【案例17-30】 接地系统常检查 发现问题及时修292 18 防止继电保护事故293【案例18-1】 双重配置很重要 互为备用保安全293 【案例18-2】 双重设计各独立 公用环节患无穷294 【案例18-3】 差动保护误接线 同时失电退运行295 【案例18-4】 互感器特性差异 继电器动作异常295 【案例18-5】 失灵保护信号发 复压闭锁作用大296 【案例18-6】 保护通道交叉用 纵差保护误跳闸297 【案例18-7】 二次线垫圈松动 发信号时有时无298 【案例18-8】 整定范围细校核 失磁事故严预防298 【案例18-9】 起停闪络很重要 缺一不可要记牢299 【案例18-10】 新投改造动回路 各种验证不可少301 【案例18-11】 施工图纸改动多 竣工图纸方可用301 【案例18-12】 一次设备出故障 二次保护保安全303 19 防止电力调度自动化系统、电力通信网及信息系统事故304 【案例19-1】 电源不独立配置 主站受牵连停机304 【案例19-2】 模块老化能力降 保护定值不匹配305 【案例19-3】 测试方案不完整 系统性能出异常305 【案例19-4】 联调传动工作少 无功设备致损毁306 【案例19-5】 控制命令错误发 全厂有功出力降307 【案例19-6】 策略参数擅自改 发电机组异常停307 【案例19-7】 内外网络操作混 敏感办公资料泄308 【案例19-8】 蠕虫病毒惹祸端 网络通信出故障309 【案例19-9】 通信通道不独立 调度网络忙拦截311 【案例19-10】 磁盘写入有异常 营销服务被迫停314 【案例19-11】 调度系统漏洞存 管理权限轻松获314 【案例19-12】 信息安全有漏洞 软件公司责整改315 【案例19-13】 外网邮箱有漏洞 敏感信息可获取316 20 防止串联电容器补偿装置和并联电容器装置事故317 【案例20-1】 电容器组来接线 先串后并宜采用317 【案例20-2】 电容器单元损坏 上下盖完全崩裂318 【案例20-3】 二次电缆受干扰 串补保护误动作319 【案例20-4】 操作顺序不正确 平台板卡受损伤320 【案例20-5】 未进行老炼试验 电容器过压烧损321 【案例20-6】 真空断路器合闸 弹跳时间超要求321 【案例20-7】 多次操作现重燃 真空泡内有杂物322 【案例20-8】 分闸反弹幅值大 一旦发现应调整322 【案例20-9】 测量方法有差异 局部放电变化大323 【案例20-10】 检测方法存不足 重大隐患未查出323 【案例20-11】 脉冲电流法测量 局部放电莫超标323 【案例20-12】 容量减少未退运 保护动作事故生324 【案例20-13】 安装角度不合格 套管断裂出故障324 【案例20-14】 谐波电压被放大 串抗烧损事故发324 【案例20-15】 空心串抗室内装 通信设备不正常325 【案例20-16】 鸟类窜入电容器 隔离开关瓷柱断325 【案例20-17】 动物窜入电抗器 相间短路出故障325 【案例20-18】 匝间绝缘不合格 串联电抗器烧毁325 【案例20-19】 保护定值重设定 没再出现大问题326 21 防止直流换流站设备损坏和单双极强迫停运事故327 【案例21-1】 监视信号不完善 触发脉冲频丢失327 【案例21-2】 阀控参数设不当 触发脉冲不稳定327 【案例21-3】 阀塔防火隐患查 监造报告未提交328 【案例21-4】 冗余保护错配置 自相矛盾两判剧328 【案例21-5】 阻燃材料未达标 报警系统不灵敏329 【案例21-6】 饱和电抗水冷却 管道接头处漏水329 【案例21-7】 阀塔漏水出告警 紧急停运遇险情329 【案例21-8】 冷却水管口脱落 液位低保护跳闸329 【案例21-9】 接头漏水板卡烧 直流系统致闭锁329 【案例21-10】 传感器出现故障 电导率保护误动330 【案例21-11】 主泵切换致跳闸 保护定值重设定330 【案例21-12】 泄漏保护误动作 优化算法重整定330 【案例21-13】 风机开关盒进水 水泵停运极闭锁330 【案例21-14】 共用电源留隐患 主泵切换不成功330 【案例21-15】 主泵切换值变低 *小流量应满足331 【案例21-16】 环境温度超定值 辅助降温水喷淋331 【案例21-17】 相关保护重设置 调试期间多误动331 【案例21-18】 事件报文存缺陷 漏报误报均发生331 【案例21-19】 平衡水池被排干 水位监视未报警332 【案例21-20】 未采取防潮防锈 电动机频繁故障332 【案例21-21】 阀厅安全隐患多 尽快整改免事故332 【案例21-22】 波纹板被风吹起 控制室屋顶漏水332 【案例21-23】 投运超过十五年 状态评估常进行333 【案例21-24】 变压器套管故障 过流保护闭直流333 【案例21-25】 电抗器套管爆炸 产品设计留隐患333 【案例21-26】 密封结构存缺陷 连接不良致鼓包333 【案例21-27】 套管设计存隐患 间歇放电事故生334 【案例21-28】 储油柜气囊破裂 重瓦斯保护动作334 【案例21-29】 接线盒内存水珠 压力继电器误动334 【案例21-30】 分接开关选型误 配置浮球继电器334 【案例21-31】 油流继电器误动 安全距离值偏小334 【案例21-32】 绕组传变特性差 测量电流有畸变335 【案例21-33】 监测装置误动作 瞬时干扰致跳闸335 【案例21-34】 控制柜加盖小室 温湿度满足要求335 【案例21-35】 在线监测发报警 核心设备稳运行336 【案例21-36】 分接开关调整中 故障录波频启动336 【案例21-37】 未装直降变压器 站用电源不可靠336 【案例21-38】 动作时间配不当 越级动作没切换337 【案例21-39】 恶劣天气强分闸 均压电容致闪络338 【案例21-40】 直流分压器积污 大雾天气致放电338 【案例21-41】 单一元件出故障 直流系统有风险338 【案例21-42】 自检功能应具备 根据级别来操作339 【案例21-43】 站用电压波动大 压力变送器误动339 【案例21-44】 状态信号未确认 切换条件不满足340 22 防止发电厂、变电站全停及重要客户停电事故341 【案例22-1】 公用系统出故障 两台机组同时停341 【案例22-2】 控制按钮未防护 误碰造成机组停341 【案例22-3】 机组跳闸至脱网 孤网运行不稳定342 【案例22-4】 恶劣天气多线跳 全停多座变电站342 【案例22-5】 开关拒动故障扩 局部电网被瓦解342 【案例22-6】 保护不能抗干扰 误动全停变电站343 【案例22-7】 绝缘子快速积污 升压站先后闪络344 【案例22-8】 直流系统不独立 共用电源致误动344 【案例22-9】 直流接地有环流 开关误动受影响345 【案例22-10】 直流供电不合理 三套保护全失电345 【案例22-11】 直流电缆不阻燃 隔离不当事故大346 【案例22-12】 直流电缆两点地 环流造成保护跳346 【案例22-13】 充电装置复运行 操作顺序要把关347 【案例22-14】 核对放电未进行 电池缺陷没发现347 【案例22-15】 运行环境太恶劣 电池寿命早终结347 【案例22-16】 封堵不严进雨水 交流窜入全站停348 【案例22-17】 交直流端子混装 交流窜入机组停348 【案例22-18】 误将交流接直流 全厂停电系统振349 【案例22-19】 两票三制未执行 误操作全站失电349 【案例22-20】 防误闭锁维护差 引发恶性误操作350 【案例22-21】 支柱绝缘子断裂 全停重要变电站350 【案例22-22】 支柱绝缘子断裂 造成变电站失压350 【案例22-23】 绝缘子突然折断 六台机全部停运351 【案例22-24】 电能质量指标差 保护误动影响大351 【案例22-25】 供电设备绝缘损 重要客户全停电352 23 防止水轮发电机组(含抽水蓄能机组)事故354 【案例23-1】 油质问题致漏油 四号机组甩负荷354 【案例23-2】 油质指标不合格 调速器动作失灵355 【案例23-3】 油温低黏度增大 活塞动作不灵活355 【案例23-4】 过速限制器误动 中导叶紧急关闭356 【案例23-5】 过速试验起振动 主要原因为共振356 【案例23-6】 顶盖紧固螺栓断 特别重大事故发357 【案例23-7】 泄水锥连接不牢 振动增大致停机358 【案例23-8】 尾水管出现异常 压力脉动比较大358 【案例23-9】 空腔涡带作用下 尾水管里衬脱落358 【案例23-10】 机组大修查缺陷 贯穿裂纹在叶片358 【案例23-11】 大修检查水轮机 过流部件磨损大358 【案例23-12】 孔洞加工不均匀 零件组装有误差359 【案例23-13】 限位铜套重磨损 回油箱油位异常359 【案例23-14】 轮毂腔密封失效 水电站运行故障359 【案例23-15】 人孔门螺栓断裂 发现及时事故免360 【案例23-16】 压环局部位置变 伸缩节出现漏水360 【案例23-17】 端部间隙值偏小 限位块变形严重360 【案例23-18】 密封损坏致漏水 大轴内产生积水360 【案例23-19】 补气阀相继失效 甩水严重致停机361 【案例23-20】 蝶阀作为排污阀 排污不畅生堵塞361 【案例23-21】 测温电阻出异常 机组稳定受威胁361 【案例23-22】 水导轴承瓦温升 轴瓦轴领间隙零362 【案例23-23】 连接螺栓不牢固 水导摆度不稳定362 【案例23-24】 顶盖排水被堵塞 水位升高出险情362 【案例23-25】 补气阀关闭不严 压油罐油压过高362 【案例23-26】 伸缩节漏水增大 止水压环已变形363 【案例23-27】 漂浮物聚集严重 拦污栅水位差高363 【案例23-28】 绑扎不良绑块脱 振动引起绝缘损364 【案例23-29】 定子端部绑块松 绝缘盒子被击穿364 【案例23-30】 线棒端部有磨损 结合处有附着物364 【案例23-31】 弹簧老化压不足 接触不良温度高365 【案例23-32】 冲片向外部偏移 割破线棒绝缘层365 【案例23-33】 发电机发生扫膛 定子局部被烧伤366 【案例23-34】 机组负荷快速增 强烈振动机受损366 【案例23-35】 瓦温测量出误报 机组停机事故发367 【案例23-36】 油位计管路断裂 水导瓦缺油烧损367 【案例23-37】 局部接触出摩擦 推力瓦升温烧瓦367 【案例23-38】 互感器表面积粉 轴电流保护动作367 【案例23-39】 弯折工艺有缺陷 转子风扇生断裂368 【案例23-40】 挡风板位置不当 造成结构性损坏368 【案例23-41】 下压指焊点开焊 定子铁芯现波浪369 【案例23-42】 闭锁措施不完善 风闸误动本不该369 【案例23-43】 低励限制没做好 电气量持续振荡370 【案例23-44】 停机出现误操作 手动按钮来灭磁370 【案例23-45】 主轴密封温度升 机组稳定受影响371 【案例23-46】 转轮室温度过高 止漏环严重烧损371 24 防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故374【案例24-1】 勘测选址判断误 不利地段没避开374 【案例24-2】 水雾飘移未防范 水淹厂房事故发374 【案例24-3】 闸门开启电源断 洪水漫坝教训大375 【案例24-4】 河道堵塞水倒灌 积水过高进厂房375 【案例24-5】 围堰渗漏淹基坑 渗水倒灌进厂房376 【案例24-6】 坝体漏水大会诊 灌浆加固治坝病376 【案例24-7】 观测设施不完善 安全监测没到位376 【案例24-8】 气象部门未预报 应急措施没准备377 【案例24-9】 地震损坝做修复 闸体处理不彻底377 【案例24-10】 闸门操作不规范 洪水漫过闸门顶377 【案例24-11】 水位计出现故障 漫坝事故险造成377 【案例24-12】 操作阀发生炸破 排水泵容量不够378 【案例24-13】 自动阀门质量差 水淹厂房事故发378 【案例24-14】 排水孔处来钻孔 拔出钻头水喷出378 【案例24-15】 暴雨形成泥石流 冲进厂房机组淹378 【案例24-16】 集中暴雨骤然来 山体滑坡十三处378 【案例24-17】 局部暴雨从天降 全厂停电事故发379 【案例24-18】 泄洪期尾水顶托 水泵室尾水倒灌379 【案例24-19】 调度命令不执行 漫顶垮坝损失大379 【案例24-20】 调度命令打折扣 不明来水现下游379 【案例24-21】 混凝土年久老化 加固措施不到位380 【案例24-22】 管理人员离值守 大汛期间水漫坝380 【案例24-23】 操作人员擅脱岗 库水漫顶大坝垮380 【案例24-24】 汛限水位不执行 漫坝事故教训大380 【案例24-25】 汛前水库超蓄水 多座水库被水毁381 25 防止重大环境污染事故382【案例25-1】 波纹板箱没压紧 搪瓷喷涂有问题384
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